1080立米高炉熄火再点火的费用为什么那么高?

1080立米高炉熄火再点火的费用为什么那么高?,第1张

开炉过程中,应严格按照本方案执行,专家组72小时内有专人倒班现场跟踪,如果出现计划外的情况,可经高炉当班工长向技术专家请示后作出更改方案,报告厂长批准后方可执行。 第3节. 点火后48小时 *** 作方案:

1、基本方法:

送风后常温炉料开始升温、矿石逐步还原,是软熔带的初生时期。在这期间,生成的渣铁熔融物初次排出,因此,基本 *** 作方案是:

(1) 确定适宜的加风速度,避免软融带形成期由于透气性变坏而减

风。

(2) 炉内O/C分布合适,确保炉内物料的升温、还原和炉缸的升温。

(3) 充分从铁口排放煤气,使枕木完全干馏、落入炉缸的焦炭被充分

加热,炉缸的焦炭呈红热状态。

(4) 正确掌握生成的渣铁水平,确定稳定的出铁出渣时间,保证初渣、

初铁排放时间适宜。

2、送风量设定:

点火时的送风比一般在0.7~0.85之间。中钢1080高炉点火时的送风量确定为880m3/分(全风风量的38%), 送风比为0.81。确定1080高炉送风后24小时在透气性良好的情况下风量可增至1600 M3/分(全风风量的70%)。 *** 作上要充分注意到点火后8~16小时软融带形成时期和初渣、铁排出前,避免可能因储渣铁量增多导致透气性变差,而引起减风,因此,要组织好炉前出渣铁工作,为炉内积极加风创造条件。风量变化过程详见附图。

3、O/C设定:

送风后炉料装入O/C为2.10。送风后O/C增加要平缓,不宜频繁变动,视炉温情况,按0.05/4~6小时幅度增加。计划见图-2。

4、风温的设定:

点火风温设定为700℃,以后视初次出铁情况再作调整。

5、风口直径设定: 开炉送风时不堵风口。

以点火后第一次休风前风口风速保持在245m/s为目标,出铁量为2270吨/日左右(利用系数为2.10),相应的风量为2300 M3/min,根据喷煤情况考虑富氧,风压为2.2kg左右,风温为1150℃,确定点火时风口直径为Φ115×15,Φ120×5;风口面积为0.212m2。计算风速为:245m/s 鼓风动能7750kg.m/s左右

7、铁口开孔、堵口时间的设定:

确认风口前焦炭燃烧后,打开铁口点燃煤气,有渣铁喷出时堵上铁口。第一炉出南场;第二炉出北场;其后按连出南场准备。

8、布料档位确定:

做本计划先初步确定布料档位一个,待1080高炉装开炉料时做料流轨迹测定后再正式确定,料线1.5m。

全氧高炉成本:

铁水成本= ( 1.6铁矿石+0.45焦炭 ) /0.9=2310.5

粗钢吨制造成本= ( 0.96生铁+0.1废钢 ) /0.82=3017.17

螺纹钢的轧制成本为150元/吨

螺纹成本=3017.17+150=3167.17元


DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
乐在赚 » 1080立米高炉熄火再点火的费用为什么那么高?

0条评论

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情